Historie revizí

Autor SHA1 Zpráva Datum
  fangyong a8ee769fd3 更新几个变量名 před 1 měsícem
  lujw2 38a47b0954 chore(launch): 增强launch能力,可以动态修改namespace před 2 měsíci
  lujw2 d5e7dbaa6c chore: 增加配置文件启动的launch方法 před 2 měsíci
  lujw2 0b2625b356 feat(submodule): 修改gitmodule文件,切换sdk子模块至v2.3分支 před 2 měsíci
  lujw2 e2ef90a01e Revert "fix(submodule): 调整.gitmodules url" před 2 měsíci
  lujw2 ce3984038b feat(sdk): 更新v2.3版本的sdk před 2 měsíci
  wangjh57 be29f680d4 fix(submodule): 调整.gitmodules url před 2 měsíci
  lujw2 37e23a0e3a [refactor] 更新rc_sdk před 2 měsíci
  lujw2 e558c9f1ee [feat] 增加RL(强化学习步态)的切换 před 3 měsíci
  lujw2 77f0aca716 [fix] 修复submodule rc_sdk无法检出的问题 před 3 měsíci
  lujw2 4ad48f9e9c [fix] 修复joints_state的msg定义,适配新版本的rc_sdk před 3 měsíci
  lujw2 4af70ed7a9 [refactor] 移除内置的rc_sdk,增加rc_sdk仓库作为子模块 před 3 měsíci
  lujw2 77b63c54ab [refactor] 将joint_state上报频率调整至5hz před 3 měsíci
  lujw2 f4caed751c [feat] 增加关节温度上报的topic: joints_state před 3 měsíci
  zhanghy64 8a557fa751 [fix] 移除停障开关以确保业务逻辑正常 před 4 měsíci
  lujw2 a7014ea1cd [fix] 增加/robot_state话题中,判断静止或移动的逻辑 před 4 měsíci
  lujw2 6f4980d8f0 [fix] 修改/scene话题为/gait话题 před 4 měsíci
  lujw2 f02b77c53a [fix] 修改/robot_state话题,将MOVING和STARTMOVING状态映射为STEPPING před 4 měsíci
  lujw2 2413d0f633 [fix] 移除不符合x30接口的无步态枚举 před 4 měsíci
  lujw2 dcd4ad7dfb [fix] 修复robot_state逻辑, 重构dock_state/control_mode/scene逻辑 před 4 měsíci
  zhanghy64 d351b9b963 [fix]: 添加std_srvs依赖项 před 5 měsíci
  zhanghy64 525cca0791 [fix] 修改停障逻辑 před 5 měsíci
  wangjh57 fd2079a42e [2-fix] 修复上下桩反馈过程,调整步态反馈值 před 5 měsíci
  liuhj31 71ac3818d7 [1 feat] 新增斜坡步态 před 5 měsíci
  zhanghy64 4247180ded fix: update mc_client_sdk to fix issues před 5 měsíci
  zhanghy64 dd80394736 fix: 修复停障逻辑 před 5 měsíci
  zhanghy64 5cbb3bdd43 fix(saturn_controller): před 6 měsíci
  wangjh57 321edc5a63 [fix] 添加导航停障log显示 před 6 měsíci
  rundong ce4f5179df [fix] 修复一个可能导致imu timer callback崩溃的bug。 před 8 měsíci
  zourd1 60c7dbf8d4 [feat]更新v2.2-dev grpc接口。 před 8 měsíci